裝載機(jī)機(jī)架多是一次焊接加工成形的,如果其上的軸孔磨損,則需要再次鑊孔、配套,但因機(jī)器噸位重、工作量大,施工單位的維修設(shè)備又不能對其進(jìn)行加工,若外協(xié)加工又需進(jìn)行拆卸、起重、運(yùn)輸、劃線和機(jī)加工等繁瑣的工序,時間長、耗資大,在工程施工的緊急關(guān)頭,將影響工程進(jìn)度,損失難以估量。
我公司的一臺裝載機(jī)日前就發(fā)生過這類故障。其前后機(jī)架連接處的前機(jī)架軸孔磨損量達(dá)8.5mm,致使該機(jī)無法工作。當(dāng)時正處在施工的緊要關(guān)頭,制定的幾個修復(fù)方案都是“遠(yuǎn)水難救近火”。通過受力分析知,該處主要承受向前的推力,磨損的位置均在同一方位,可通過幾何作圖的方法找出了它的磨損規(guī)律。
據(jù)此,決定采取鑲半月套的辦法進(jìn)行緊急修復(fù)。
首先是加工半月套。初看起來覺得很難加工,因?yàn)榘朐绿椎膬?nèi)圓直徑比外圓直徑大,其實(shí)只要加工工藝對頭,在車床上一道工序即可完成,具體方法如下:
首先取長116mm、直徑100mm的45號圓鋼棒料,用四爪卡盤夾住20mm(伸出96mm),將其外圓直徑加工至97mm(¢80mm的內(nèi)孔加兩個壁厚)、將內(nèi)孔直徑加工至80mm、孔深為93mm。然后松開卡盤,將工件中心偏移原中心13.5mm(用百分表進(jìn)行軸向、徑向找正,偏差在0.01mm以內(nèi)),再將其外圓加工至70mm、長%mm,此時在工件的根部會出現(xiàn)一個直徑70mm、長3mm的整圓柱,供尺寸檢測用,待確認(rèn)公差合格后切下90mm長即可。
然后,用磨角機(jī)和銼刀將機(jī)架原孔磨損部位不規(guī)則的地方加以整形,兩端開焊接坡口。而后,加工一個¢80mm的標(biāo)準(zhǔn)樣棒定在機(jī)架軸孔的中心。最后,將加工好的半月套采用(中度)過盈配合鑲在軸孔的磨損處,兩端焊接好后取出樣棒,再磨平配合銅套的兩端就完成了。
采取此種辦法修復(fù)只需一個臺班和300元就解決了問題,保證了現(xiàn)場施工的進(jìn)度,省時、省力、省錢,可謂一舉三得。
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