論文摘要】本文主要結(jié)合TB880E掘進(jìn)機(jī)在秦嶺隧道1線(xiàn)北口施工中,常見(jiàn)的一些設(shè)備故障的處理,并根據(jù)系統(tǒng)圖進(jìn)行分析,從而找出故障原因,為掘進(jìn)機(jī)今后施工中快速排除故障提供指導(dǎo)。
筆者作為秦嶺北口 TBM的主司機(jī),結(jié)合近兩年對(duì)TBM的操作經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)的分析,總結(jié)了TBM操作過(guò)程中的常見(jiàn)故障和處理方法,為T(mén)BM今后施工中快速排除故障提供依據(jù)。
1 后外機(jī)架(K2)撐靴缸壓力不易達(dá)到撐緊壓力
1.1故障現(xiàn)象
按下K2撐緊控制按鈕, KZ各撐靴缸(8組撐靴, 16個(gè)撐靴油缸)以“差動(dòng)快進(jìn)”低壓撐緊工況伸出,當(dāng)油缸大腔壓力達(dá)到 18. 5 Mpa時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)人“工進(jìn)”高壓撐緊工況。但此時(shí)發(fā)現(xiàn)控制閥發(fā)出“啪啪”的響聲,油缸大腔壓力迅速降為0,而后又快速升至18.5MPa,在0和18.5MPa之間發(fā)生轉(zhuǎn)換。無(wú)法轉(zhuǎn)人“工進(jìn)”工況,提高撐緊壓力,達(dá)到撐緊狀態(tài)。
1.2 處理辦法
在撐靴油缸以“差動(dòng)快進(jìn)”工況伸出時(shí),當(dāng)油缸大腔壓力達(dá)到 18. 5 Mpa時(shí),停止撐緊,此時(shí),油缸壓力將緩慢下降,待壓力下降0.3-0.4MPa時(shí),再繼續(xù)撐緊,這樣撐靴油缸壓力在達(dá)到 18. 5MPa時(shí),可順利轉(zhuǎn)人“工進(jìn)工況”,達(dá)到撐靴油缸規(guī)定的撐緊壓力25.OMPa以上。
1.3 原因分析
從PLC程序可知,按下KZ撐緊按鈕,K2撐靴油缸以“差動(dòng)快進(jìn)”工況低壓撐出,當(dāng)外K撐靴壓力大于18. 5 Mpa時(shí),可編程控制器 PLC發(fā)出指令,P01―148―Ylb失電,P01―147一Y5得電,P01―147―Y7失電, KZ撐靴油缸以“工進(jìn)”高壓撐緊工況撐緊在隧道壁上。我們知道,當(dāng)撐靴撐在隧道壁上時(shí),此刻油缸大腔小腔相通,且無(wú)液流流動(dòng),其壓力亦即大腔的18.5MPa。撐靴油缸大腔液壓鎖在P01―147―Y5得電時(shí)是打開(kāi)的,油缸小腔與油箱相通,大腔與插裝問(wèn)“A”口相通,但由于插裝閥213.1邏輯口的“慢開(kāi)慢閉”特性,此時(shí)插裝閥尚未完全關(guān)閉,“A”口與“B”口仍是相通的,即油缸大腔此刻亦與油箱相通,導(dǎo)致大腔與小腔同時(shí)卸壓。當(dāng)Pie監(jiān)測(cè)到壓力泄至低于5.OMPa時(shí),從程序可知,PLC指令又恢復(fù)低壓撐緊狀態(tài),P01―148―Ylb與P01―147―Y7得電,這就是上述現(xiàn)象中的“啪啪”兩聲,第一聲為P01―147―Y7得電,第二聲為P01―148―Ylb得電。正常情況下,當(dāng)外K撐靴壓力大于18.5MPa撐靴轉(zhuǎn)入高壓撐緊工況時(shí),其撐靴壓力也會(huì)迅速降至14.OMPa,再升高到25.OMPa的高壓撐緊狀態(tài)。分析認(rèn)為,這是因?yàn)椴逖b鬧開(kāi)閉時(shí)間所影響,另外有時(shí)也發(fā)現(xiàn)當(dāng)外K關(guān)閉一對(duì)撐靴再撐緊時(shí),這種現(xiàn)象就時(shí)常出現(xiàn)。因?yàn)殛P(guān)閉一對(duì)撐靴后,油缸大腔從插裝閥泄流流量不變,但撐靴壓力會(huì)下降更大,所以,更易使壓力在插裝閥關(guān)閉時(shí)間內(nèi)卸至低于5.OMPa。
要避免這類(lèi)情形出現(xiàn),在不改變液壓元件特性時(shí),可由操作途徑來(lái)實(shí)現(xiàn),即在插裝間完全關(guān)閉時(shí)間內(nèi),使大腔壓力不泄至低于5.OMPa。由于插裝問(wèn)從完全打開(kāi)到完全關(guān)閉時(shí)間已無(wú)法改變,但可以實(shí)現(xiàn)插裝間在不完全打開(kāi)時(shí)就使撐靴油缸轉(zhuǎn)人高壓撐緊狀態(tài),從而縮短油缸大腔的泄壓時(shí)間,即分兩次低壓撐緊撐靴油缸。方法是在大腔壓力接近18.5MPa時(shí),松開(kāi)撐緊按鈕,此刻插裝間正慢慢關(guān)閉,高壓撐緊閥處于上位,低壓撐緊閥處于中位,油缸壓力只會(huì)因內(nèi)泄而降壓,待壓力降下0.2―0.3MPa時(shí),插裝間已關(guān)閉,再按撐緊按鈕,此時(shí)插裝閥慢慢打開(kāi),但因撐靴已撐在隧道壁上,所以大腔壓力很快達(dá)到 18. 5 Mpa, PLC控制器使 P01―147―Y7得電,P01―148―Ylb失電,這樣插裝閥開(kāi)始關(guān)閉,由于插裝閥邏輯口的“慢開(kāi)慢閉”特性,閥關(guān)閉時(shí)間比完全打開(kāi)再關(guān)閉時(shí)間短得多,從而實(shí)現(xiàn)大腔壓力不會(huì)降到5.OMPa,然后轉(zhuǎn)人“工進(jìn)”高壓撐緊。實(shí)際操作中,這種方法非常有效。
2 掘進(jìn)保護(hù)顯示故障
TB880E型掘進(jìn)機(jī)所設(shè)置的推進(jìn)設(shè)備保護(hù)措施掘進(jìn)時(shí)常出現(xiàn)以下故障:
(l)壓力低于設(shè)定壓力;
(2)夾緊缸壓力高于設(shè)定壓力;
(3)后支撐立柱缸下滑;
(4)后部錨桿機(jī)懸臂伸出;
?。?)外K偏斜超出設(shè)定要求。
通常情況下(1)、(2)、(3)很容易發(fā)現(xiàn),因?yàn)閺闹甘緹糸W爍或壓力表上均可看出,但是(4)、(5)不易發(fā)現(xiàn),因?yàn)榫蜻M(jìn)中由于機(jī)器振動(dòng),而(4)、(5)所用傳感器均為磁感式位置傳感器,其指示燈常只閃爍一下而不易發(fā)現(xiàn)。通常處理措施是緊固傳感器或清潔其所測(cè)對(duì)象,以使其在掘進(jìn)中位置相對(duì)穩(wěn)定及傳感器不受干擾。
3 脂潤(rùn)滑堵塞故障
TB880E掘進(jìn)機(jī)主軸承旋轉(zhuǎn)密封采用 3道唇形密封外加迷宮密封的密封方式,同時(shí)往迷宮密封內(nèi)均勻注人高粘度潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑脂采用自動(dòng)泵送形式,由分配器分配至各注油日,設(shè)計(jì)要求在掘進(jìn)中潤(rùn)滑脂停止供應(yīng)時(shí)間不能超過(guò)3分鐘,否則刀盤(pán)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
3.1 故障現(xiàn)象
常見(jiàn)情形是潤(rùn)滑脂遭污染后,泵送壓力持續(xù)升 高,一般壓力可達(dá) 21. OMPa,這時(shí)主機(jī)操作室故障顯示器上顯示脂潤(rùn)滑故障。
3.2 原因分析
根據(jù)脂分配工作原理,脂分配的任一輸出口堵塞后均不能正常工作,導(dǎo)致泵送壓力升高,通常的查尋方式是從第一級(jí)分配器開(kāi)始,但不應(yīng)忽略的是一級(jí)
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