1、突然熄火后無法啟動
一臺TY160型推土機作業(yè)過程中突然熄火后就再也不能啟動。初步認(rèn)為是油路故障。檢查發(fā)現(xiàn),燃油濾清器內(nèi)有燃油,但啟動時通往噴油器的油路中卻無燃油,斷定噴油泵有故障。檢查噴油泵時發(fā)現(xiàn),斷油閥接線柱無電流通過。拆下啟動開關(guān)、檢查線路時發(fā)現(xiàn),通往斷油閥的電源線接頭松脫,線路破舊。重新接上接頭后,仍啟動不著。后將斷油閥手控制螺釘擰進(jìn)才啟動成功。
另一臺TY120型推土機在作業(yè)過程中,突然機油報警紅燈閃亮,發(fā)動機發(fā)出異響,停機檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)動機曲軸箱中機油液面高度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),無異常情況。繼續(xù)作業(yè)沒多久,發(fā)動機突然熄火,再也不能啟動。拆下曲軸箱后才發(fā)現(xiàn),連桿軸頸部位燒蝕嚴(yán)重,曲軸軸瓦燒熔。分析認(rèn)為,這起事故是由于在修理發(fā)動機時,飛輪安裝不當(dāng)造成失衡引起的。按要求,修后應(yīng)在裝機前按技術(shù)要求進(jìn)行曲軸飛輪組的動平衡校準(zhǔn)。使用中一旦飛輪失去平衡,須重新校正,否則將使發(fā)動機在運行中振動越來越嚴(yán)重,造成“抱軸燒瓦”事故,有時甚至?xí)駭嗲S的相關(guān)零部件。
2、掛擋后機器不行走
一臺TY220型推土機工作約2000h后,出現(xiàn)啟動后立刻掛擋不行走,需要運轉(zhuǎn)6~10min后才能行走,或者要從變速油路細(xì)濾器側(cè)壓口進(jìn)行人為排氣后才能行走。故障實質(zhì)是油壓建立不及時,原因是變速泵吸空。吸空的原因可能是,吸油油路中管接頭密封不良、吸油軟管破損或變速泵骨架油封損壞等。于是檢查并更換了粗濾器及變速泵吸油口的O形圈,對吸油膠管進(jìn)行了加壓試驗,結(jié)果確定該管無破損;拆檢變速泵,骨架油封并未損壞;進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)向泵的吸油口處有漏油痕跡,是油管緊固螺栓松動造成的。該機的變速油路和轉(zhuǎn)向油路共用一只粗濾器,且轉(zhuǎn)向泵吸油口在下,變速泵吸油口在上;當(dāng)轉(zhuǎn)向泵吸油管路漏氣時,停機一段時間后導(dǎo)致粗濾器中不存油,因此造成啟動時變速泵吸空。更換了轉(zhuǎn)向泵吸油口的O形圈、緊固軟管,故障排除。
3、變速器外殼冒煙
一臺TY160型推土機,在連續(xù)工作2h后,油溫上升到120~140℃,且變速器外殼冒煙,液力傳動油從油口向外噴出,但變速器的輸出速度沒有降低。分析排查變速泵與變矩器,并清洗磁濾芯,更換細(xì)濾器,最后證明散熱器和油管均未堵塞。
拆檢變速器后發(fā)現(xiàn),前進(jìn)擋的壓盤有裂紋,且固定于后箱體的9個螺栓中有2個已被拉傷;離合器片和墊板均有不同程度的磨損和撓曲,并因長時間高溫導(dǎo)致有的墊板變?yōu)樯钏{(lán)色;離合器彈簧的自由長度也不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)尺寸,其中前進(jìn)、后退擋的離合器彈簧應(yīng)為59mm,實測為57mm,Ⅱ、Ⅲ速的離合器彈簧應(yīng)為41.3mm,實測為40.3mm。更換了變速器內(nèi)前進(jìn)擋位的壓盤及達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)尺寸的摩擦片、墊板和離合器彈簧,重新加工兩只螺栓,更換了磨損件的密封件,清洗變速器內(nèi)各零部件并裝復(fù)。裝機之前,用氣泵檢查變速器各缸活塞:結(jié)果氣泵壓力為0.4MPa時,行程為3mm,說明變速器離合器分離徹底、有效。通過3個月的運轉(zhuǎn),再未出現(xiàn)油溫過高的現(xiàn)象。
4、液力變矩器油溫過高
一臺TY165B型推土機工作時液力變矩器油溫過高。查看變速器的油位,油量適量。檢查油溫表,也正常。用壓力表分別對變速器調(diào)節(jié)安全閥、液力變矩器進(jìn)口安全閥、液力變矩器出口調(diào)節(jié)閥進(jìn)行壓力檢測,均正常。于是將故障原因鎖定為液力變矩器安全閥動作不正常。卸下變矩器安全閥,拆檢發(fā)現(xiàn)閥芯被卡死。清洗后裝復(fù)試機,變矩器油溫恢復(fù)正常。
5、不能轉(zhuǎn)向或跑偏
一臺T140型推土機使用過程中逐漸出現(xiàn)轉(zhuǎn)向失靈,最后不能向左轉(zhuǎn)向,向右轉(zhuǎn)向也困難,而且在轉(zhuǎn)向時發(fā)動機轉(zhuǎn)速明顯降低。判斷認(rèn)為,可能是轉(zhuǎn)向離合器不能分離,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向時只是制動器起作用,使發(fā)動機負(fù)荷加大,轉(zhuǎn)速降低。經(jīng)檢測,液壓系統(tǒng)油壓正常、轉(zhuǎn)向操縱閥之后的油路有泄漏。拆檢轉(zhuǎn)向離合器時發(fā)現(xiàn),左側(cè)固定連接盤的大螺母已松動,裝在后橋軸端錐底花鍵上的連接盤很容易取下,連接盤和軸承座的配合面都已磨損;右側(cè)磨損較左側(cè)輕一些,且固定連接盤的大螺母并未松動,連接盤在后橋軸上固定很緊,致使卸下大螺母后還得用拉力器才能卸下;右側(cè)的軸承已磨損。修復(fù)磨損后的連接盤和軸承座,將連接盤的配合面軸頸車削小一點,使配合面表面恢復(fù)平整(切削量應(yīng)以表面達(dá)到無磨損痕跡為準(zhǔn))。車好后,記下此時的軸徑(假設(shè)為D);將軸承座配合孔的直徑加大約10mm,然后在加大的孔內(nèi)鑲1個襯套,襯套內(nèi)徑要小于D,鑲好后,再將襯套的內(nèi)徑車削到D+0.5mm的尺寸,使連接盤和軸承座配合面有0.5mm的間隙。左、右兩側(cè)的連接盤和軸承座要配對修復(fù),不能互換,連接盤上的兩個旋轉(zhuǎn)密封環(huán)因已用過,有一定的磨損,外徑略有減小,經(jīng)試驗正好能用,用修復(fù)好的連接盤和軸承座一起裝機調(diào)試,故障排除。
一臺TY220型推土機拉動任意一側(cè)的轉(zhuǎn)向拉桿時推土機都不能轉(zhuǎn)向,但若同時拉動左右轉(zhuǎn)向拉桿,則推土機仍然能直線前進(jìn)。初步判定,是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障,經(jīng)檢查,轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu)完好。測得精濾器油壓為2.3MPa,說明轉(zhuǎn)向泵沒有問題。檢查分流閥、順序閥和轉(zhuǎn)向閥三者的組合體,即拆下后橋箱上
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