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RH6型挖掘機動臂沉降和整體無力故障的排除

   日期:2017-09-07    
一臺RH6型挖掘機在使用多年后,動臂、斗桿、鏟斗、回轉(zhuǎn)的動作及機器行走的速度均變得十分緩慢,幾乎不能工作;動臂缸伸出后會自然沉降,斗桿缸伸出或收回后也會自然沉降。
  為此,我們按照可能造成此類故障的原因進行了如下的排查。
  1.自然沉降的原因及排除方法
  由于動臂和斗桿自然沉降屬于同一類型的故障,所以首先排除排除動臂缸的自然沉降問題。
 ?。?)檢查動臂缸的油封
  由液壓缸的工作原理知,若缸內(nèi)的油封完好,則缸內(nèi)的有桿腔和無桿腔互不相通,即使高壓腔內(nèi)油壓達到系統(tǒng)的溢流壓力,液壓油也不會通過油封六道低壓腔中。
  于是,我們對動臂缸進行了不拆卸試驗:啟動發(fā)動機并將動臂升至最高點,即動臂缸伸至終端(將動臂用一個支架支住不動);停機,拆下動臂缸有桿腔一側(cè)的油管,并用專用壓板或木塞將該油管封死,以防止液壓系統(tǒng)的回油從該管中流出;啟動發(fā)動機,提升動臂使主安全閥溢流(保持溢流10s),看是否有液壓油從動臂缸的有桿腔流出。
  通過以上的試驗,并為發(fā)現(xiàn)有油從動臂缸的有桿腔流出,說明動臂缸油封完好。
 ?。?)檢查動臂保持閥
  在正常工作情況下,只有在先導(dǎo)油管供給先導(dǎo)油后才能將換向閥推向左位,同時將動臂保持閥中的先導(dǎo)單向閥打開油路與油箱相通,這是動臂保持閥的主閥芯向下移動,將回油路打開,使動臂缸底部產(chǎn)生回油,動臂缸回收。所以,若沒有先導(dǎo)油壓則動臂保持閥是打不開的,它切斷了動臂缸底部油管與多路閥的聯(lián)系,可防止動臂的自然沉降。但是,如果動臂保持閥中的單向閥因磨損而密封不嚴時,就會使動臂缸底部的液壓油慢慢地流回油箱,從而產(chǎn)生動臂自然沉降的現(xiàn)象(此時打開回油管會有油流出)。
  根據(jù)以上的分析,我們做如下的試驗:啟動發(fā)動機,將動臂提升到一定高度;停機,打開動臂保持閥的回油管,看是否有油流出。試驗表明,沒有油從回油管中流出,說明動臂保持閥完好。
 ?。?)檢查過載閥
  動臂過載閥在整機出廠時,其調(diào)整的溢流壓力一般都高出主安全閥的壓力,所以在動臂正常工作時,即使液壓系統(tǒng)的壓力達到溢流壓力,也僅僅是主安全閥的設(shè)定壓力,過載閥根本就不會打開。只有在停機的情況下,動臂受到強大外力的作用時,由于多路閥處于關(guān)閉狀態(tài),過高的壓力油將過載閥打開,使液壓缸中的油回到油箱,從而對液壓系統(tǒng)氣道了保護的作用。但是,如果過載閥的調(diào)整壓力過低或閥芯密封不嚴時,動臂提起后在自重的作用下,動臂缸底部的液壓油就會從過載閥泄漏回油箱,從而導(dǎo)致動臂缸自然沉降。
  根據(jù)以上的分析,我們首先調(diào)整了動臂過載閥的壓力,然后試機,發(fā)現(xiàn)動臂仍出現(xiàn)自然沉降現(xiàn)象,因而可排除過載閥調(diào)整壓力過低這一故障原因。
  停機,拆除過載閥閥芯做檢查時發(fā)現(xiàn),過載閥閥芯的錐面磨損嚴重,呈環(huán)形凹槽,做充氣試驗時已封不住氣了。由此說明,動臂缸底部的液壓油在動臂自重的擠壓下從過載閥泄回了油箱,因而造成動臂提起后出現(xiàn)自然沉降的現(xiàn)象。
  我們采用打磨的辦法將錐面上的凹坑磨平;與錐閥座對研后,再做充氣試驗,直至不再漏氣為止。
  將過載閥閥芯裝回原位后試機時,動臂自然沉降的故障已被排除。
  依次類推,我們將斗桿過載閥和鏟斗過載閥做了檢查、修整,恢復(fù)了過載閥的使用性能,斗桿缸自然沉降的故障也被排除了。
  排除上述故障后又進行了壓力測試,再用測得的各缸溢流壓力與故障時測得的數(shù)據(jù)相比較,結(jié)果動臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓力均提高了,通過試機也感覺到動臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓力均提高了,通過試機也感覺到動臂、斗桿、鏟斗的力量增大了,但是機器工作時還是感覺速度較慢,且1h后會變得更慢和無力。
  2.整機無力
  經(jīng)分析,造成該機液壓系統(tǒng)工作無力的主要原因是系統(tǒng)的壓力不足。經(jīng)檢測,該機的液壓系統(tǒng)壓力并未達到規(guī)定值(30MPa)。于是,我們首先調(diào)節(jié)主安全閥的溢流壓力;在主安全閥的測壓口上接上兩塊60MPa的液壓表,操作挖掘機讓左、右行走系統(tǒng)分別溢流,同時分別順時針擰緊主安全閥上的調(diào)整螺母,使左、右行走系統(tǒng)的溢流壓力都達到該機液壓系統(tǒng)的標準壓力值(30MPa)為止。
  經(jīng)檢測,此時動臂、斗桿、鏟斗在伸出和收回時的溢流壓力均已達到30MPa,當操作各部件進行挖掘作業(yè)時,感覺機器的力量已達到了原機的狀態(tài)。
  3.整機速度慢
  通過對趕集液壓工作原理的分析我們認為,產(chǎn)生整機速度慢的主要原因有:主泵的排量不足;系統(tǒng)壓力低;液壓系統(tǒng)中有節(jié)流之處。
  (1)系統(tǒng)壓力低
  如上所述,在解決整機無力時,我們調(diào)整了液壓油的壓力,使之已達到了系統(tǒng)標準值的要求,所以系統(tǒng)壓力低的原因已被排除。
 ?。?)主泵排量不足
  若主泵排量不足,應(yīng)先對主泵進行調(diào)節(jié),以增加主泵的排量;然后,操作工作裝置使主安全閥溢流,直至發(fā)動機剛剛產(chǎn)生憋車時為止;再操作挖掘機(空載)完成各種動作,看速度有沒有變快。經(jīng)上述調(diào)整后發(fā)現(xiàn):主泵上的功率調(diào)節(jié)螺釘雖已擰進了3圈,但發(fā)動機

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