根據(jù)以上原因分析,第一步檢查伺服閥,正常;第二步,檢查斗缸主控閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯已卡死,后經過對閥芯發(fā)卡部位精研處理、閥體解體清洗、油濾及工作油全部更換,裝配后工作正常,但工作不到2h此故障又出現(xiàn)。再次檢查斗缸主控閥芯,依舊發(fā)卡。后又對閥芯作彎曲檢查,結果無彎曲現(xiàn)象;然后又對閥套清洗觀察發(fā)現(xiàn)在第三段(由里向外)有拉傷痕跡,說明閥座可能變形。再次對閥座進行輕微研磨,裝配后靈活自如。試機一切正常,但工作不到半小時再次發(fā)現(xiàn)以前故障。隨后經過分析可能是主控閥變形所致,更換一臺主控閥組,試機正常。當工作到14h時第4次出現(xiàn)了以前故障,這時可判定故障的根源不在主控閥,可能是翻斗缸拉缸從而造成鐵屑進入油道使主控閥發(fā)卡。經過對翻斗缸解體檢查,發(fā)現(xiàn)密封件老化破裂,有輕微拉缸。針對這一情況對該缸進行修復處理,故障排除。
例2 故障現(xiàn)象:在正常行走時突然跑偏,左行走變慢,鏟斗、動臂動作也慢,有負荷時幾乎不動作。
?。?)分析與壓力檢查
左行走、鏟斗、動臂在工作時,除動臂是雙泵合流外,其余兩部分是由后泵PA2泵供油,如果主泵供油正常,那么產生以上故障可能是供油系統(tǒng)主限壓閥犯卡,處在泄壓狀態(tài),無法建立系統(tǒng)壓力(實測工作壓力為8MPa),故執(zhí)行機構無法工作或工作速度慢。針對這一情況,筆者把限壓閥人為調死,結果故障依然存
在,說明問題不在主限壓閥上,而是由于油泵的排量過小、回路嚴重缺油所致。
?。?)看圖分析檢查
影響泵輸出流量的因素有三部分,吸油回路、伺服油路、流量調節(jié)元件,而調節(jié)部分包括主換向閥上的噴射傳感器、泵上的反向控制閥、截斷、伺服閥PA2泵體本身、TVC節(jié)流閥(扭變控制閥),其中主泵的吸油回路、伺服油路、TVC節(jié)流閥都是雙泵共用的,若某一部分產生故障,都會造成另一主泵的輸出油量減少,其它執(zhí)行機構動作變慢或無力,由此可斷定吸油、先導、TVC閥均正常,問題存在于變量泵及調節(jié)元件。
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| 圖1反向控制閥原理圖 |
(3)故障排除
檢查噴射傳感器是否正常。先將兩泵(主泵)的輸出油管對調試驗,使所控制的執(zhí)行元件變換,同時把噴射傳感器的高低壓兩條管與另一組的相應管子互換試驗,結果鏟斗左行走正常,而右行走鏟斗變慢無力。這說明噴射傳感器、主換向閥、各執(zhí)行機構都是正常的,問題出在反控閥、切斷閥或伺服閥上。拆下反控閥檢查,發(fā)現(xiàn)反控閥的柱塞卡死在圖示位置上,此時其輸出到伺服閥的壓力Pecn最小,使主泵斜盤角最小,故排量也最小,使動臂、鏟斗、左行走動作無力。將該閥芯抽出后經研磨使其在閥體內活動自如,清洗裝配后試機,一切正常。
以上經驗告誡我們在日常工作中,要注意常規(guī)保養(yǎng),防止液壓系統(tǒng)在維修保養(yǎng)、加油中產生人為的油質污染;正確操作,注意觀察執(zhí)行元件漏油或內泄現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題及時排除,否則一旦油缸拉傷,鐵屑混入液壓油中,將導致執(zhí)行機構及控制機構、調整機構失控,造成不必要的損失。在液壓系統(tǒng)出現(xiàn)問題未確診前,切勿盲目拆卸,以免使問題復雜化。
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