一臺(tái)ZLY16型靜壓裝載機(jī),在工作中出現(xiàn)了整機(jī)行駛無(wú)力現(xiàn)象。由于該機(jī)是我公司利用靜壓技術(shù)開(kāi)發(fā)的新品,與現(xiàn)有雙變(變速器、變矩器)型裝載機(jī)的行走液壓系統(tǒng)完全不同。為此,我們對(duì)該機(jī)的結(jié)構(gòu)原理(液壓原理見(jiàn)附圖)進(jìn)行了詳盡的分析,并在較短的時(shí)間內(nèi)排除了故障。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、工作裝置和轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)工作正常;前進(jìn)、后退時(shí),行走速度雖慢,但較平穩(wěn);變速器、驅(qū)動(dòng)橋也無(wú)異響、滲漏等現(xiàn)象;液壓油的數(shù)量滿足設(shè)計(jì)要求,但在回油濾油器內(nèi)發(fā)現(xiàn)有金屬末和細(xì)小的金屬顆粒(金屬末應(yīng)是液壓系統(tǒng)工作時(shí)磨損所致,而細(xì)小的金屬顆粒則說(shuō)明液壓系統(tǒng)中有元件損壞)。根據(jù)故障現(xiàn)象及現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果,我們將故障點(diǎn)初步確定在驅(qū)動(dòng)泵、行走閥、卸荷閥及驅(qū)動(dòng)馬達(dá)上。
為進(jìn)一步查明故障點(diǎn),避免盲目拆卸,我們本著“先易后難,逐個(gè)排除”的原則查找故障,具體過(guò)程如下:
1 .測(cè)試行走液壓系統(tǒng)壓力
用量程為40MPa的測(cè)壓表對(duì)行走作業(yè)狀態(tài)下液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的壓力進(jìn)行了測(cè)量,結(jié)果顯示:此時(shí)測(cè)得的壓力最大值為16MPa(額定最大壓力值為24MPa) ,低于系統(tǒng)正常行走所需牽引力時(shí)的壓力,因液壓管路并無(wú)泄漏、堵塞現(xiàn)象,首先想到可能是溢流閥出現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)拆檢、清洗,未發(fā)現(xiàn)任何隱患。根據(jù)該機(jī)液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的原理和結(jié)構(gòu),假如氣控卸荷閥泄漏,行走系統(tǒng)的壓力也會(huì)較低,為此,我們將檢測(cè)點(diǎn)放到氣控卸荷閥上,先拆下氣控卸荷閥的連接管路,將兩油口用塞子堵好,重新測(cè)量行走系統(tǒng)壓力,結(jié)果顯示,此時(shí)行走系統(tǒng)的壓力最大值仍為 16MPa ,至此,可排除氣控卸荷閥泄漏的可能性,將故障點(diǎn)進(jìn)一步縮小到行走泵及驅(qū)動(dòng)馬達(dá)上。
2 .行走泵與工作泵互換接入系統(tǒng)
為最終確定故障所在,我們經(jīng)過(guò)研究采取了如下措施:由于該機(jī)所用驅(qū)動(dòng)泵為行走泵和工作泵組合在一起的雙聯(lián)泵,且排量均為40mL/r,假如行走泵出現(xiàn)故障而工作泵正常的話,兩泵調(diào)換油管后應(yīng)會(huì)出現(xiàn)相反的現(xiàn)象,即行走系統(tǒng)正常、工作裝置無(wú)力;于是我們將工作泵的出油口接入行走系統(tǒng),將行走泵的出油口接入工作系統(tǒng),結(jié)果真的顯示出相反的故障現(xiàn)象;掛上擋測(cè)試顯示,車(chē)速和牽引力均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。由此可斷定,故障就在行走泵上,而行走馬達(dá)總成并無(wú)故障。
3 .查找故障根源經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)行走泵側(cè)板磨損嚴(yán)重且有劃傷,致使側(cè)板與齒輪間間隙變大,造成軸向泄漏。分析認(rèn)為,由于該機(jī)所用 GPC 型泵的密封為二次密封,第一次密封為側(cè)板與齒輪端面的密封,第二次密封為密封環(huán)與主動(dòng)齒輪軸的密封;如果第一次密封失效,第二次密封就會(huì)失去作用;又由于側(cè)板與齒輪端面接觸面積大,液體的泄漏量與間隙的三次方成正比,所以,當(dāng)側(cè)板青銅面磨損嚴(yán)重時(shí),泵軸向泄漏加劇,導(dǎo)致了系統(tǒng)溫度升高、液體鉆度降低、壓力下降,從而使機(jī)器行走無(wú)力。
由于側(cè)板磨損嚴(yán)重,且已劃傷,已無(wú)法修復(fù)。更換了廠家所配的側(cè)板,并在泵體內(nèi)加滿油后,試機(jī)表明,行駛正常,故障已被排除。
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