1臺使用了1年的原進L J2000型瀝青攪拌站,在北方10月份某氣溫偏低的早晨生產(chǎn)瀝青混凝土?xí)r,由于瀝青循環(huán)泵及噴灑泵不能運轉(zhuǎn),造成瀝青秤中的瀝青凝固,最終導(dǎo)致該瀝青攪拌站無法正常生產(chǎn)。
1. 存在問題
經(jīng)檢查,導(dǎo)熱油爐工作正常。檢查瀝青循環(huán)系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn),由于瀝青輸送管路的溫度達不到要求,致使管路中的瀝青凝固。分析認為,造成此結(jié)果的原因有4點:一是導(dǎo)熱油高位油槽過低,導(dǎo)致導(dǎo)熱油循環(huán)不暢;二是雙層管的內(nèi)層管偏心;三是導(dǎo)熱油管路過長;四是由于導(dǎo)熱油管道未采用保溫措施。
該導(dǎo)熱油高位油槽距離地面不到3m,而導(dǎo)熱油循環(huán)管最高處距離地面達5m。當(dāng)瀝青攪拌站工作結(jié)束后,由于存在高度差,高處循環(huán)管中的導(dǎo)熱油全部回到導(dǎo)熱油高位油槽,同時大量空氣進入導(dǎo)熱油循環(huán)管中。當(dāng)瀝青攪拌站再次工作時,導(dǎo)熱油循環(huán)泵不能把高處導(dǎo)熱油循環(huán)管中殘留空氣完全排盡,從而形成氣阻,如此便導(dǎo)致導(dǎo)熱油循環(huán)不暢,影響加熱效果。
該瀝青攪拌站的瀝青輸送管采用雙層管結(jié)構(gòu),即外層管導(dǎo)熱油加熱、內(nèi)層管輸送瀝青。拆卸瀝青輸送管后發(fā)現(xiàn),由于在制作雙層管時,未把內(nèi)層管焊在外層管的中心,導(dǎo)致雙層管的內(nèi)層管偏心。在瀝青輸送管對接的法蘭盤處,導(dǎo)熱油連接管的接頭恰恰焊接在偏心管縫隙偏小的一邊,由此導(dǎo)致該接頭處導(dǎo)熱油流量減小。而瀝青輸送管制作殘留的焊渣和雜質(zhì),沉積在偏心處偏小的縫隙中,造成接頭處導(dǎo)熱油流量急劇減小,從而導(dǎo)致導(dǎo)熱油對瀝青輸送管的加熱效率降低。
導(dǎo)熱油管路過長,會使導(dǎo)熱油管路末端輸送壓力不足,管路末端導(dǎo)熱油降溫過快。當(dāng)環(huán)境氣溫偏低時,導(dǎo)熱油管道未采用保溫措施,會使導(dǎo)熱油熱量損失加劇。
2. 改進措施
根據(jù)以上分析結(jié)論,對該瀝青攪拌站的導(dǎo)熱油加熱系統(tǒng)做出了如下5項改造措施:
(1)加高補油槽位置
將導(dǎo)熱油高位油槽的高度加至距離地面6m,使導(dǎo)熱油補油槽的最低液面高度不低于瀝青攪拌站導(dǎo)熱油管路的最高點,這樣便可使所有導(dǎo)熱油管路始終充滿導(dǎo)熱油,避免形成氣阻。
(2)安裝排氣閥
在瀝青攪拌站導(dǎo)熱油管路的最高點安裝1個排氣閥,以徹底排凈導(dǎo)熱油管路中的空氣。初次啟動導(dǎo)熱油循環(huán)泵時,需先打開排氣閥的閥門,使管路中的空氣排出,待排氣閥有導(dǎo)熱油流出時,再關(guān)閉排氣閥的閥門。
(3)修整輸送管
重新整修、制作瀝青輸送管,使其2層管道同心,并清除管道內(nèi)沉積的焊渣和雜質(zhì)。
(4)加裝增壓泵
在瀝青攪拌站的導(dǎo)熱油管路末端,增加一個利于導(dǎo)熱油循環(huán)的增壓泵(離心式導(dǎo)熱油泵),使導(dǎo)熱油管路末端處也能獲得較高的壓力,從而有效加快了導(dǎo)熱油加熱系統(tǒng)的循環(huán)。
(5)加裝保溫層
給所有的瀝青輸送管、導(dǎo)熱油管加裝外保溫層,以降低瀝青輸送管、導(dǎo)熱油管的熱損失。保溫層用工業(yè)石棉制成,包裹在瀝青輸送管、導(dǎo)熱油管的外面。
3. 改進效果
經(jīng)過以上5處改進,我公司這臺瀝青攪拌站的瀝青循環(huán)系統(tǒng)、瀝青噴灑系統(tǒng)溫度達到要求,瀝青管路中的瀝青不再凝固,瀝青循環(huán)泵、瀝青噴灑泵運轉(zhuǎn)正常。同時有效降低了生產(chǎn)成本。
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