以下是PC200-16型液壓挖掘機的故障診:
PC200-16型液壓挖掘機選用小松S6D102E柴油發(fā)動機作動力,發(fā)動機額定輸出功率為99.3kw,在同級別挖掘機中發(fā)動機功率最大。該機采用了性能可靠的全液壓控制系統(tǒng),系統(tǒng)采用2個可變?nèi)萘炕钊接捅?,不僅使工作設(shè)備的復(fù)合動作平穩(wěn)可靠,且縮短了循環(huán)周期,管線串聯(lián)的PPC過濾器、鎢極惰性氣體保護(hù)焊接的管道、耐壓軟管和經(jīng)過加強的油缸活塞密封圈使液壓系統(tǒng)保持了清潔并能良好冷卻:系統(tǒng)的閉式負(fù)荷感應(yīng)系統(tǒng)使操作人員操作起來更方便。系統(tǒng)沒有液壓的干擾,同時進(jìn)行幾項操作時,油泵的輸出按照作業(yè)的需要而分配,減少了工作中的液壓損失,從而使操作更方便PC200-16型挖掘機具有較大的斗桿和鏟斗挖掘力,對粗整地、反鏟挖掘和深挖溝十分理想。
(1)故障現(xiàn)象。在作業(yè)時斗桿挖掘無力,最高壓力為23MPa。
(2)故障原因分析。在現(xiàn)場了解該機當(dāng)時的工作情況及以前的工作狀況,如油泵是否能啟動,系統(tǒng)油溫是否過熱,系統(tǒng) 的噪音是否過大,油缸是否能帶動負(fù)載等,并核實操作者提供的情況。在掌握了有關(guān)的一些情況后,我們根據(jù)該挖掘機的液壓系統(tǒng)圖,查看實物及液壓圖分析斗桿的工作原理(見圖1),由于斗桿收進(jìn)回路上設(shè)有再生回路,斗桿下降時缸頭壓力大,缸底壓力小,部分缸頭壓力油由滑閥1槽進(jìn)入油道C,另一部分缸頭壓力油回到了油箱道B,再由經(jīng)單向閥2進(jìn)入D道和E道流入油缸缸底,加快下降的速度;斗桿挖掘時,缸頭壓力小,缸底壓力大,油道口底壓力大,單向閥2關(guān)閉,油道D壓力可以保持。鏟斗、小臂(斗桿)的液壓回路上最主要的是主閥芯裝置(主溢流閥),它是一個6聯(lián)閥,分別控制鏟斗、動臂、斗桿、左行走、右行走、回轉(zhuǎn)6個部件的工作。主閥芯的移動方向決定壓力油的流向,移動距離大小決定出口經(jīng)過的流量大小。這條回路上除主閥芯外,還有一些如主溢流閥、卸荷閥、安全吸油閥,它的液壓回路上還裝有單向閥。結(jié)合系統(tǒng)液壓原理圖、各個控制閥的工作原理以及故障的表現(xiàn),分析原因可能是以下幾項:①再生回路上單向閥堵塞;②主溢流閥的柱塞有一.5mm的小孔被臟物堵死;③由于斗桿再生回路上最高壓力只 23MPa,低于設(shè)定的壓力值36.5MPa,有可能是安全閥損傷。

首先檢查這個回路上控制鏟斗、斗桿的鏟斗油缸,斗桿油缸以及再生回路上的單向閥,安全閥。首先打開回路上的單向閥,打開閥蓋后發(fā)現(xiàn)單向閥小孔堵死,單向閥常開。經(jīng)分析導(dǎo)致這一結(jié)果的原因是由于該車超過6800h未更換液壓油,而按保養(yǎng)手冊規(guī)定,運行達(dá)到5000h時就應(yīng)更換液壓油。此次由于液壓油太臟堵塞了單向閥小孔,導(dǎo)致單向閥沒有背壓以致單向閥無法關(guān)閉,而挖掘時高壓油道是通過單向閥與油道聯(lián)通的,導(dǎo)致挖掘時斗桿無力
(3)故障處理。故障找出來后,取下單向閥對它進(jìn)行了清洗并更換液壓油濾芯,清洗了油箱及相關(guān)油管,安裝好后經(jīng)試驗,斗桿挖掘無力這一故障得到了排除。從這次維修的實際過程來看,與該項故障有牽連的原因很多,如果我們不認(rèn)真、不仔細(xì)分析,在毫無把握或毫無分析的情況下動手拆零件,這樣只能增加工作量,導(dǎo)致其它操作閥的盲目拆卸,延長停車時間,增加生產(chǎn)成本。
客服熱線:
