![]() |
| ITC312H4型挖裝機(jī) |
(1)增加冷卻系統(tǒng)
經(jīng)過計(jì)算分析,決定增加冷卻系統(tǒng),在原有兩條冷卻油路的基礎(chǔ)上,又增加了一條冷卻油路。3個(gè)并聯(lián)的液壓系統(tǒng)不僅增大了液壓油的冷卻面積,彌補(bǔ)了冷卻效率不足,而且由于進(jìn)油渠道增加,防止了冷卻器油路堵塞。
(2)改變刮板結(jié)構(gòu)及壓條材質(zhì)
刮板改為橡膠型,在刮板與刮板之間加裝膠墊,使刮板與耐模板間不直接進(jìn)入渣石。上部的鏈接壓條改為更加耐磨的45號(hào)錳鋼板,提高了耐磨強(qiáng)度,使兩者始終保持合適間隙,減少了渣石進(jìn)入間隙的概率。同時(shí),在耐模板的底層割開幾個(gè)泄渣槽,一方面減輕鏈條卡滯,另~方面可以觀察刮板在輸送槽內(nèi)部的運(yùn)轉(zhuǎn)及磨損情況,便于提前維護(hù)和修理,也利于更換鏈條和刮板。
(3)更換主泵
對(duì)電機(jī)主泵進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)部有掃膛現(xiàn)象,需要更換主泵。由于該泵型號(hào)較老,已無配件供應(yīng),決定改用國產(chǎn)泵代替,經(jīng)過分析測算,決定采用GB80/80/220型三聯(lián)齒輪泵。經(jīng)過測試比較,主要技術(shù)數(shù)據(jù)與原機(jī)基本吻合,改裝后測試表明,整機(jī)性能與原來的基本一致。
(4)改進(jìn)耐模板
鏈條刮板與機(jī)體底座的耐模板緊密接觸,原用螺栓固定,螺栓孔多達(dá)42個(gè),加工技術(shù)要求高,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,更換一次需時(shí)5-6h。改為直接焊接后,拆裝都簡單易行,更換時(shí)間縮短為2h左右,不僅大大節(jié)約了時(shí)間,而且提高了使用效率。
(5)主接觸器用國產(chǎn)品替代
主電機(jī)功率為75kw,額定電流140A,主接觸器用加大型號(hào)的國產(chǎn)品替代后提高了通過電流的穩(wěn)定性。同時(shí),增加與其配套的熱繼電器的容量(加大型號(hào)),使工作性能更可靠。原管線式保險(xiǎn)絲,改用帶熱保護(hù)的小型空氣開關(guān),不僅使用方便,而且更換容易。
改造后,效率提高了30%,相關(guān)費(fèi)月節(jié)省93%,性能相當(dāng)新機(jī)的90%。
客服熱線:

