該機(jī)先導(dǎo)型工作裝置液壓系統(tǒng)原理如附圖所示。
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從原理圖可知,正常工作時(shí),操作動(dòng)臂下降,從液壓泵來(lái)的液壓油進(jìn)入動(dòng)臂缸的有桿腔,因有桿腔的有效截面積比無(wú)桿腔的大,再加上工作裝置自重,所以,裝載機(jī)動(dòng)臂下降速度比起升速度要快?,F(xiàn)在出現(xiàn)動(dòng)臂下降速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于動(dòng)臂起升速度是不正常的。
該裝載機(jī)動(dòng)臂除了升降操作外,還有一個(gè)浮動(dòng)操作,如果不考慮浮動(dòng)操作,作為故障診斷試驗(yàn),轉(zhuǎn)斗先導(dǎo)閥和動(dòng)臂先導(dǎo)閥可以互換使用。因此,此時(shí)鏟斗翻轉(zhuǎn)作業(yè)和動(dòng)臂起升動(dòng)作正常,說(shuō)明書液壓泵工作正常,在檢修時(shí),首先在先導(dǎo)閥上把通向動(dòng)臂缸換向閥兩根控制油管與通向轉(zhuǎn)斗缸換向閥組兩根控制油管進(jìn)行互換,然后試車,故障發(fā)生轉(zhuǎn)移,動(dòng)臂工作正常,而鏟斗收起正常,卸放緩慢,這樣可以確定故障出在先導(dǎo)閥上。
接著,在不解體先導(dǎo)閥的情況下,拆掉先導(dǎo)閥上通往動(dòng)臂換向閥組成控制方向和浮動(dòng)腔卸荷的3根油管,觀察每一根油管接頭的出油情況,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)后,操作閥位于起升位置,先導(dǎo)閥出油正常;操作閥位于下降位置,先導(dǎo)閥出油不正常,而大量的液壓油從通往與動(dòng)臂缸換向閥組浮動(dòng)腔連接的先導(dǎo)閥回油口接頭噴出,正常情況下,操作閥位于下降和浮動(dòng)位置時(shí),先導(dǎo)閥下降油口出油,同時(shí)可以看到,從動(dòng)臂缸換向閥組浮動(dòng)腔連接到先導(dǎo)閥的回油管有因浮動(dòng)腔卸荷而產(chǎn)生的回油流出,根據(jù)先導(dǎo)閥的結(jié)構(gòu),壓力油不應(yīng)該從連接動(dòng)臂換向閥組浮動(dòng)腔的先導(dǎo)閥回油接頭噴出。
通過(guò)對(duì)動(dòng)臂操作桿不同工作位置先導(dǎo)閥各接頭和油流分析,可以斷定先導(dǎo)閥浮動(dòng)閥組工作失效。
拆檢先導(dǎo)閥浮動(dòng)閥組發(fā)現(xiàn):浮動(dòng)閥組的閥芯與彈簧座的連接銷斷裂,直接造成壓力油和回油道竄通。
浮動(dòng)閥組的閥芯與彈簧座的連接銷斷裂,先導(dǎo)閥的浮動(dòng)閥組失效,先導(dǎo)閥操作桿在下降或浮動(dòng)位置時(shí),動(dòng)臂缸大腔通過(guò)動(dòng)臂缸先導(dǎo)閥浮動(dòng)閥組卸壓,動(dòng)臂缸換向操作閥不能正常左移,小腔形成負(fù)壓,動(dòng)臂在工作裝置自重作用下緩慢下降。液壓系統(tǒng)正常工作時(shí)液壓缸大小腔均充滿了液壓油,隨著活塞桿的伸縮,油箱的液面在不大范圍內(nèi)波動(dòng),則于先導(dǎo)閥浮動(dòng)閥組失效,動(dòng)臂在下降時(shí),液壓油不能進(jìn)入動(dòng)臂缸小腔,動(dòng)臂缸大腔的液壓油全部回到油箱,超過(guò)油箱的容量從加油口溢出。由于動(dòng)臂在下降時(shí),液壓油不能進(jìn)入動(dòng)臂缸小腔,必然在小腔中形成負(fù)壓,負(fù)壓的存在會(huì)廷民液壓油產(chǎn)生泡沫,泡沫的可壓縮性引起液壓缸以及整個(gè)裝載機(jī)抖動(dòng)。
排除方法是:清洗先導(dǎo)閥浮動(dòng)閥組,把原來(lái)浮動(dòng)閥閥芯與彈簧座之間的空心連接銷換成實(shí)心銷后,裝載機(jī)動(dòng)臂工作正常。
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