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小松推土機不能行走故障的排除方法

   日期:2017-08-12    
1、故障現(xiàn)象
  一臺日本小松D31P-18A型濕地推土機,在施工作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)行走系統(tǒng)出現(xiàn)故障。先是行走靈活性與機動性降低,有時行走操縱桿已動作,但驅(qū)動輪不轉(zhuǎn)動,過幾秒鐘后才有反應(yīng);以后,故障逐漸加重,有時機器運行1-2h后便出現(xiàn)行走異常,甚至無法正常工作;再后來,機器幾乎沒有行走動作,偶爾稍有動作,速度也十分緩慢,根本無法正常作業(yè)。
動機運轉(zhuǎn)正常,而兩側(cè)驅(qū)動輪均工作異常,因此首先排除了機械系統(tǒng)出故障的可能,初步判斷為液壓系統(tǒng)有故障。
  該機的行走液壓系統(tǒng)原理如附圖所示。分析認(rèn)為,行走動力不足,應(yīng)是行走驅(qū)動輪液壓動力不足所致。因檢查時未發(fā)現(xiàn)該機有液壓管路漏油的現(xiàn)象,因而故障的可能原因只有液壓泵3的出油壓力不足或某個液壓閥未達到設(shè)定壓力即向液壓油管泄油。通過各測試為P1、P2、P3、P4測定系統(tǒng)壓力知,液壓泵出油壓P1=2.2 Mpa,滿足系統(tǒng)設(shè)定壓力要求;而壓力P2、P3僅為1.1 Mpa,未達到系統(tǒng)要求的壓力設(shè)定值2.0 Mpa。說明故障點應(yīng)在P2測試點前的具有向液壓油箱泄油可能的液壓控制隨動閥4、快速回位閥5兩部位。

  由于液壓控制隨動閥4是一個安全閥,起限壓保護作用,因而首先對其工作過程進行了分析。在系統(tǒng)正常工作時,液壓油從液壓泵3通過a、b、c至d點,然后到速度控制閥6。正常狀態(tài)下,液壓挖掘隨動閥4的閥芯活塞隔離了e、f兩個回油點,以保證系統(tǒng)內(nèi)的工作壓力。當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)工作壓力增高,超過系統(tǒng)的設(shè)定壓力2.0 Mpa時,由于液壓油壓力的作用,推動該閥芯活塞動作,使e、f點通過g點泄回油箱。泄油后,系統(tǒng)油壓降低,閥芯活塞回位。系統(tǒng)維持正常壓力。
  由于初步判斷第一可能故障點應(yīng)是液壓控制隨動閥,為查找故障原因,卸下了此閥。
  2、排除方法
  拆檢隨動閥后發(fā)現(xiàn),在沒有任何系統(tǒng)壓力的情況下,用肉眼可以看出該閥閥芯并未完全封閉e、f點,用手撥動閥芯,發(fā)現(xiàn)彈簧并未被壓縮,有一定的活動間隙;這樣,在工作狀態(tài)下,閥芯連通了e、f兩點,液壓油在系統(tǒng)壓力未達到設(shè)定值時,便向油箱泄油,從而導(dǎo)致整個行走液壓系統(tǒng)工作壓力不足,無法驅(qū)動行走馬達轉(zhuǎn)動,從而使行走作業(yè)異常。
  分析認(rèn)為,出現(xiàn)此故障的原因主要是由于機器使用時間過久,彈簧長期受壓、磨損,產(chǎn)生金屬疲勞、老化,彈性降低而使液壓控制隨動閥作用失靈,最終導(dǎo)致整個行走液壓系統(tǒng)工作異常。
  原因查明后需更換彈簧,但由于從日本進口一個彈簧在時間上不允許、也不現(xiàn)實,只有采用國產(chǎn)彈簧替代。用于更換的彈簧必須符合原彈簧的尺寸及壓力要求。通過測量及反復(fù)試驗,選定了T13K1101-4-02液壓件螺旋壓縮彈簧,其材料直徑d=1.2mm,彈簧中徑d2=10mm,有效圈數(shù)n=14.5,自由高度H0=55mm,彈簧剛度P’=1.92N/mm。更換此彈簧,測得驅(qū)動側(cè)系統(tǒng)工作壓力為2.1 Mpa,即稍高于系統(tǒng)規(guī)定的設(shè)定壓力值2.0 Mpa,但對機器不會有太大的影響。裝機后試運轉(zhuǎn)正常,負荷運轉(zhuǎn)也正常,說明故障得以完全排除。

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