故障1
其發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,機(jī)上工作裝置的工作緩慢
經(jīng)分析,造成該故障的原因主要是,液壓油路的壓力過低,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器損壞,導(dǎo)致工作泵排量過小。
先檢查發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器。由附圖知,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器發(fā)出的信號輸入到泵控制器,對工作泵的排量進(jìn)行控制。如果該傳感器損壞,或其連接線路斷路,泵控制器因無信號輸入而無法發(fā)出使泵排量變化的命令,PC―EPC電磁閥因而無法對泵的流量進(jìn)行及時調(diào)節(jié),造成整機(jī)工作組昂之動作緩慢。據(jù)知,轉(zhuǎn)速傳感器的電阻應(yīng)為500~1000Ω。經(jīng)檢測,電阻正常,電氣系統(tǒng)正常。
再查液壓油路。先測量主溢流閥壓力:將機(jī)器設(shè)定在重挖掘(H/O)的模式下,再讓發(fā)動機(jī)高速空轉(zhuǎn),此狀態(tài)下的主油路壓力應(yīng)為31.9MPa,檢測結(jié)果正常。然后,檢查自減壓閥壓力:卸下油路的測壓螺塞,裝上油壓表,在發(fā)動機(jī)高速空轉(zhuǎn)狀態(tài)下其壓力應(yīng)在3.4MPa左右,實(shí)測僅為2MPa。拆檢該閥時發(fā)現(xiàn),有臟物夾在該閥的錐閥與殼體之間,因錐閥被卡而使壓力達(dá)不到設(shè)定值,因此不管操作手柄怎么動作,PPC閥(比例壓力控制閥)到主控閥閥芯移動量很小,即至工作裝置的液壓油流量較小,從而造成工作裝置動作緩慢。
清洗自減壓閥后,壓力恢復(fù)至3.4MPa,機(jī)器故障消失。
故障2
挖掘機(jī)進(jìn)行重載作業(yè)時發(fā)動機(jī)熄火
經(jīng)分析,造成該故障的原因主要是,工作泵排量過大,使發(fā)動機(jī)因負(fù)載過重而自動熄火。
通過分析液壓系統(tǒng)圖,決定從控制工作泵排量的伺服活塞入手進(jìn)行查找,根據(jù)各控制閥的功用,由簡到繁地進(jìn)行排查。首先查看LS-EPC電磁閥、PC-EPC電磁閥的連線,如果線路接反了,會導(dǎo)致來自泵控制器的信號不能正確傳輸,機(jī)器在重載作業(yè)時因泵的排量失去控制而造成發(fā)動機(jī)熄火。經(jīng)查,排除了線路接反的可能性。
再查PC-EPC電磁閥是否正常工作:用萬用表測量PC-EPC電磁閥線圈的電阻,正確值應(yīng)為7~14Ω。PC-EPC電磁閥的功用是,接收泵控制器發(fā)出的泵排量變化的命令,然后通過PC-EPC電磁閥調(diào)節(jié)泵的排量,以對應(yīng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速的變化。如果PC-EPC電磁閥損壞,機(jī)器在重載作業(yè)時該閥就無法接收到泵控制器發(fā)出的降低泵排量的命令,使PC-EPC電磁閥無法對泵的排量進(jìn)行調(diào)節(jié),發(fā)動機(jī)因負(fù)載過重而造成熄火。經(jīng)查,PC-EPC電磁閥正常。于是,檢查PC(壓力控制)閥。PC閥的作用是,當(dāng)外載荷的變化反應(yīng)為工作壓力的變化時,PC閥感知此壓力的變化,然后根據(jù)泵與發(fā)動機(jī)的“最佳匹配”原則,自動地調(diào)節(jié)工作泵的排量,如其閥芯被卡死,可導(dǎo)致伺服活塞無桿腔一端的壓力不隨外載荷壓力的變化而變化,使工作泵的排量過大,從而造成發(fā)動機(jī)熄火。
檢查發(fā)現(xiàn),因該機(jī)的液壓油很臟,PC閥的閥芯已被臟物卡死。
更換了液壓油并清洗了PC閥(清洗時應(yīng)查看一下閥芯的移動量),試機(jī)時該機(jī)已恢復(fù)正常。
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