1臺索尼公司產(chǎn)SY5363THB型砼泵車液壓油消耗速度太快,在2星期內(nèi)就消耗掉約100L液壓油。
排除人為因素和液壓油的正常消耗,分析可能是液壓系統(tǒng)中某處管路或者部件存在泄漏,以致液壓油大量地流失。
檢查整個液壓系統(tǒng),外觀沒有發(fā)現(xiàn)明顯露油的痕跡,啟動空載泵送后,發(fā)現(xiàn)在車架上方主閥塊下面的溢流閥泄油口處有霧狀液壓油噴出,其他管路正常無泄漏;將退活塞按鈕撥到退出位置,啟動退活塞,讓液壓主系統(tǒng)憋壓,當(dāng)主系統(tǒng)憋壓至32Mpa時,溢流閥泄油口有大量液壓油成柱狀噴出。
分析故障原因為溢流閥壓力調(diào)定值偏低,將溢流閥調(diào)整螺母鎖緊,試機故障依舊,至此檢修陷入困境。
重新觀察液壓原理圖:液壓油通過單向閥后給Y型密封件供油,頂住密封件讓其緊貼活塞桿,使洗滌室(俗稱水箱)的水和主系統(tǒng)中的液壓油分開,形成完好的密封,而液壓油現(xiàn)在噴射到水箱,很可能的就是溢流閥和Y型密封件泄露,而水箱中的泄露液壓油又不是乳白色,沒有乳化,不可能是通過Y型密封體長時間泄露到水箱當(dāng)中沉淀的結(jié)果,而現(xiàn)在溢流閥已經(jīng)調(diào)整到底,鎖死后應(yīng)該不會出現(xiàn)這種結(jié)果。
觀察閥體,無意中看到來自單向閥的管路沒有接到溢流閥上面,繼而又發(fā)現(xiàn)連接到溢流閥上的管道來自于左邊主液壓缸的無桿腔,連接明顯不正確,后經(jīng)過咨詢設(shè)備操作人員,證實以前確實維修過此單向閥,以致出現(xiàn)維護失誤。
將2處管道對調(diào)連接,試機故障消失,至此整個維修結(jié)束。
現(xiàn)實當(dāng)中有很多故障,按照正常故障形成的原理去分析,有時候也會走彎路,因此在排除故障時,我們也要學(xué)會“望、聞、問”,然后才是“修”,只有這樣才能縮短排除故障的時間。
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