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裝載機(jī)液力變矩器導(dǎo)向輪的結(jié)構(gòu)改進(jìn)

   日期:2019-01-26    

  內(nèi)容提要:分析了裝載機(jī)變矩器油溫過(guò)高和導(dǎo)向輪磨損的原因,提出對(duì)變距兩導(dǎo)向輪實(shí)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)的方案,改進(jìn)后使用效果評(píng)價(jià)。

  1、故障現(xiàn)象

  我公司近年購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)50C裝載機(jī),在施工過(guò)程中出現(xiàn)液力變矩器油溫過(guò)高,變矩器油壓降至0.8~1.0Mpa,且伴有泄漏,工作無(wú)力。在檢查散熱系統(tǒng)正常后,對(duì)變矩器拆檢,發(fā)現(xiàn)第一導(dǎo)輪與止推擋圈接觸面及第二導(dǎo)輪與自由輪座圈接觸面有磨損,泄漏從渦輪軸骨架式橡膠油封處出來(lái)。在更換兩導(dǎo)向輪、變矩器各部位密封圈及清洗更換變速箱傳動(dòng)油后,試機(jī)檢查,裝載機(jī)工作不到半個(gè)班時(shí),又出現(xiàn)變矩器油溫偏高,油壓下降,工作無(wú)力。從變速箱檢查孔檢查傳動(dòng)油,發(fā)現(xiàn)變速箱油底殼中又有白色懸浮顆粒,證明仍有磨損的鋁質(zhì)合金粉末進(jìn)入傳動(dòng)油。重新吊拆變矩器檢查,發(fā)現(xiàn)仍是兩導(dǎo)向輪有磨損,檢查其它各部位均正常。將變矩器總成送該機(jī)生產(chǎn)廠家檢修,返修后試機(jī),上述問(wèn)題仍然存在。后又經(jīng)廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢修,仍無(wú)法解決此問(wèn)題。在此情況下,決定自行對(duì)該變距器兩導(dǎo)輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。

  2、變矩器故障原因分析

  2.1變矩器油溫升高的常見(jiàn)故障

  裝載機(jī)在作業(yè)過(guò)程中,液力變矩器根據(jù)負(fù)荷的變化將發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)械能進(jìn)行扭矩轉(zhuǎn)換后傳給變速箱。由于轉(zhuǎn)換過(guò)程中的能量損失,引起變矩器循環(huán)油溫度升高,當(dāng)溫度升高太快且超過(guò)一定的極限后,就會(huì)產(chǎn)生氣泡和氧化沉淀,使傳動(dòng)油粘度下降,起不到潤(rùn)滑作用。同時(shí)造成橡膠油封破壞,產(chǎn)生泄漏等,致使變矩器工作特性變壞。而造成油溫升高過(guò)快最根本的原因是變矩器傳動(dòng)油循環(huán)流量不足或散熱系統(tǒng)有故障。前面幾次維修只是根據(jù)以上分析進(jìn)行,對(duì)導(dǎo)輪磨損只考慮了裝配關(guān)系,致使一直無(wú)法解決該機(jī)故障。

  2.2雙導(dǎo)輪磨損原因分析

  該機(jī)的故障主要是由導(dǎo)輪磨損引起的,應(yīng)從導(dǎo)輪磨損上找原因。該變矩器為雙導(dǎo)輪綜合變矩器,兩導(dǎo)輪是與自由輪外圈裝在一起,自由輪機(jī)構(gòu)是棘輪結(jié)構(gòu),導(dǎo)輪旋轉(zhuǎn)方向與發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向相同。導(dǎo)輪磨損原因一是當(dāng)?shù)谝粚?dǎo)輪給予從渦輪傳過(guò)來(lái)壓力油力矩時(shí),同時(shí)也受到壓力油給予導(dǎo)輪的反作用力矩,致使第一導(dǎo)輪在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)受到軸向擠壓力,軸向擠壓力使第一導(dǎo)輪旋轉(zhuǎn)時(shí)與止推擋圈接觸面之間產(chǎn)生摩擦。同樣,第二導(dǎo)輪也受到第一導(dǎo)輪傳過(guò)來(lái)的壓力油的反作用力矩,致使第二導(dǎo)輪在軸向擠壓力作用下與自由輪座圈之間產(chǎn)生摩擦。原因二是兩導(dǎo)輪與自由輪座圈、止推擋圈接觸面之間接觸面積偏小,擠壓形成的壓強(qiáng)大,高速旋轉(zhuǎn)時(shí)兩接觸面之間潤(rùn)滑困難,產(chǎn)生摩擦。摩擦產(chǎn)生的熱量致使局部溫度過(guò)高,潤(rùn)滑性能下降,導(dǎo)致兩輪磨損加快。原因三是導(dǎo)輪與自由輪座圈、止推擋圈材質(zhì)不同,當(dāng)然,最先受損的是硬度較小的鋁質(zhì)合金導(dǎo)輪。出現(xiàn)磨損后,產(chǎn)生磨粒,因變矩器為一個(gè)高速旋轉(zhuǎn)體,固體顆粒將使各工作輪的摩擦力和磨損增加,進(jìn)一步加劇了各元件的磨損。同時(shí),隨著導(dǎo)輪的磨損,兩導(dǎo)輪產(chǎn)生軸向位移,改變了兩導(dǎo)輪的工作特性。另外,油溫過(guò)高,致使變矩器橡膠密封圈失效,產(chǎn)生泄漏,大大降低了變矩器的工作效率。

  3、變矩器導(dǎo)輪結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

  3.1根據(jù)以上分析可知兩道輪磨捐贈(zèng)是因摩擦引起的,改善磨損部位的摩擦特性,減少摩擦是解決該機(jī)故障的關(guān)鍵。確定導(dǎo)向輪改進(jìn)方案為:(1)增大兩導(dǎo)輪與自由輪座圈和止推擋圈接角界面的面積,(2)忙亂變兩導(dǎo)輪磨捐贈(zèng)部位的材質(zhì),增大兩導(dǎo)輪磨捐贈(zèng)部位的硬度。

  3.2方案的實(shí)施

  (1)在車(chē)床上將兩導(dǎo)輪與自由輪座圈支承面、止推擋圈支承面擴(kuò)大至D3、加深至H2(見(jiàn)兩導(dǎo)輪裝配示意圖)。改進(jìn)前兩導(dǎo)向輪裝配示意圖 改進(jìn)后兩導(dǎo)向輪裝配示意圖

  (2)用乙炔氧割加溫熔化銅焊條至已加深擴(kuò)大支承面后的兩導(dǎo)輪上,并進(jìn)行保溫處理。

  (3)用乙炔氧割加溫熔化銅焊條至已加深擴(kuò)大支承面后的兩導(dǎo)輪上,并進(jìn)行保溫處理。

  (4)將上述處理后的兩導(dǎo)輪與自由輪座圈、止推擋圈支承面直徑精加工至D2,深度仍加工至H1不變。

  (5)將自由輪座圈和止推擋圈同樣進(jìn)行處理,并加工成與兩導(dǎo)輪相匹配尺寸。

  (6)將進(jìn)行精加工后的兩導(dǎo)輪送廠進(jìn)行動(dòng)、靜平衡實(shí)驗(yàn),在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行裝配使用。

   改進(jìn)后兩導(dǎo)輪接觸面內(nèi)徑不變,外徑由D1增大至D2,接觸面積增大一倍;接觸面全部改為銅質(zhì)界面,增大了接觸面的硬度。

   裝配時(shí),確保按同軸度、平行度和垂直度等位置精度要求進(jìn)行裝配,防止產(chǎn)生附加應(yīng)力和偏磨。裝機(jī)試車(chē)以后,變矩器油壓恢復(fù)到1.4-1.6Mpa,油溫也恢復(fù)正常,再未發(fā)生泄漏故障,裝載機(jī)工作有力。

  4、結(jié)束語(yǔ)

  采用磨損后的廢導(dǎo)輪進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,加工簡(jiǎn)單方便,利用施工現(xiàn)場(chǎng)的修制工具即可完成,時(shí)間短,成本低。經(jīng)一年多的使用證明,改造后的變矩器工作可象性能穩(wěn)定,故障率低,再未發(fā)生導(dǎo)輪磨損引起的變矩器故障。


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