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LR641履帶裝載機行走緩慢故障診斷與排除

   日期:2017-12-10    

LR641履帶裝載機的行走液壓系統(tǒng)主要由如下液壓元件組成:左右行走泵(行走泵裝備了主壓力閥、補油壓力閥、調節(jié)器、補油泵等),左右行走馬達(行走馬達裝備了調節(jié)器及沖洗閥等),載荷傳感控制閥(此閥是個集成塊,包刮節(jié)流閥、10bar壓力閥、2bar壓力閥、偏流板等),伺服壓力閥,操作安全閥,操縱先導閥,速度電磁閥,制動安全閥,制動器,油箱及液壓管路等。

  由上述各液壓元件組成了一個完整的行走液壓系統(tǒng),其工作原理如下述:LR641履帶裝載機的行走液壓系統(tǒng)為閉式系統(tǒng),行走泵泵出的高壓油直接驅動液壓馬達,系統(tǒng)壓力由主壓力閥控制為420bar,當?shù)蛪憾顺霈F(xiàn)真空時,補油泵打出的液壓油通過主壓力閥里的單向閥補充,這是主液壓回路;其控制系統(tǒng)較為復雜:伺服泵泵出的液壓油首先進入載荷傳感控制閥,出來到伺服壓力閥,控制伺服系統(tǒng)的壓力為21bar,經過操作安全閥(此閥防止操縱手柄在行走位置而起啟動,起安全保護作用)出來后分為兩路,一路到制動安全閥后到制動器解除制動,另一路到操縱先導閥,由先導閥控制,出來以后分為三路:一路到行走泵調節(jié)器,調節(jié)行走速度和改變行走方向,另一路到馬達調節(jié)器,當操縱壓力為8~17bar時調節(jié)行走速度,第三路到載荷傳感控制閥,載荷傳感控制閥根據(jù)負載大小隨時調節(jié)操縱控制壓力,從而調節(jié)整機功率,使發(fā)動機保持較好的工作狀態(tài)。

  2、故障診斷與排除

  根據(jù)上述結構原理及實際工作經驗,可按照下述程序進行診斷和排除:

  (1)檢查伺服壓力,在伺服壓力測壓接頭上接上60bar的壓力表,如壓力為21bar,則正常,否則應調整伺服壓力閥,如調不起來則應檢查維修伺服泵;

  (2)檢查節(jié)流閥的壓差,在節(jié)流閥前后測壓口上接上兩個60bar的壓力表,測出高速時和1400rpm時的兩對壓力值,如其壓差為4±0.4,并且在兩種速度的誤差不超過0.4bar則正常,否則應調整直角連桿機構使其值正常;如無法調整則為節(jié)流閥故障,維修或更換節(jié)流閥;

  (3)檢查操作安全閥,不正常則維修更換;

  (4)檢查實際操縱壓力,在兩個壓力測壓口上接上兩個25bar的壓力表,把操縱桿推到極限,壓力應為15ba,否則應調整節(jié)流閥,使壓力正常,如還無法調至正常,則應調整2bar壓力閥至正常,如無法調整則應檢查維修2bar壓力閥或偏流板等;如這些都正常則可進行下一步

  (5)檢查先導控制閥

  (6)檢查系統(tǒng)壓力,在高壓測壓接頭上接上兩個600bar的壓力表,把履帶卡住,操作行走操縱桿,如壓力為420bar則為正常,否則應檢查主壓力閥,如主壓力閥正常可進行下一步

  (7)檢查補油壓力,在補油壓力測壓口接上40bar的壓力表,壓力應為16~20bar,否則應檢查更換補油壓力閥,如正??蛇M行下一步

  (8)檢查行走泵的泄漏情況,在行走馬達的高壓管接口處接上堵頭,啟動發(fā)動機,操作操縱桿,如壓力為420bar,則行走泵正常,應檢查維修行走馬達,如達不到則應檢查維修行走泵。

  (9)如上述元件都正常則可能制動不能解除或不徹底,應檢查維修制動器,如正常則為其他機械故障。

  我單位的LR641裝載機多年以來存在行走緩慢的故障,一直未能解決,按照上述1~4步進行檢查調整,此故障徹底解決,根據(jù)經驗,該機型調整時對溫度要求很高,稍為達不到溫度要求,就難以調好。


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